
停炉的湿法保护又称液相保护,主要用于停运时间较短或间
隔期不长的设备。
国外20世纪70年代起就有了这方面的研究报道。Mlade-novic Sreten研究指出,在检修及停炉期间,锅炉腐蚀的一个主要原因是水中的溶解氧,其次是水中的溶解成分,那些巳经腐蚀的锅炉表面比没有腐蚀的表面更易腐蚀。Tskvirashvili等对备用锅炉腐蚀保护也作了进一步的研究。曾使用硼砂作防蚀剂,控制剂量为50mg/L〜 100mg/L,较好地解决了备用锅炉的保护问题。1974年,Horst等报道了利用10%碱液和除氧水进行了停炉保护的研究,试验表明,保持一定的水温可防止点蚀的发生。1978年Gronskii等试验指出,停炉后,尽管用亚硝酸钠溶液处理了锅炉内表面,但4个〜5个月后,重新启动时还是发生了腐蚀。进一步研究发现,亚硝酸钠对锅炉的保护期仅为2个月,因此,2个月后必须再处理一次,对于运行5年以上的锅炉,建议釆用氨和胼作保护剂。
进入80年代,报道了利用硝酸钠和硼砂混合药剂,对排水大修锅炉进行防蚀保护的研究,控制药剂量为200mg,/L,效果最佳。其后报道了用含有二偏硅酸钠(Na2 Si2 O:,)的硬水作保护剂的研究,试验中,每升硬水(总硬度2. 8,碳酸盐硬度为1. 07mmol/L中加入200mg 二偏硅酸钠,锅炉碳钢腐蚀速度为0. 026gAm2 • h),并建议釆用这种药剂作停炉时的防锈剂。1985年Glazgrin等在蒸汽锅炉停运时,立即注入含2500mg氢氧化胺和200mg/L〜600mg/L Trilon B防蚀剂,直到锅炉冷却下来为止,得到了高效保护结果。1989年Leokadia报导用钒酸铁(剂量lmg, L)作保护剂的研究,试验表明,处理过的锅炉内壁在潮湿的空气中暴露70天仍无任何腐蚀迹象。
90年代,国内停炉保护技术及其药剂的研究日见成熟。1991年李长久等用异抗坏血酸钠作停炉保护剂的试验研究,通过了大
1994年,李荣亚又报道了 YL-I型停炉湿保剂.在ISOOmgZL剂量条
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